2018-01-01から1ヶ月間の記事一覧
ギアの取り付けを行いました。 次回は今回の続き。
今日は、ケーブルを接続するための穴作りと、下のロボットと、プラダンボールの接着をしました。 (=^▽^)σ
今日はIRシーカーのテストをしました。
今日は、 機体を完成させました。
今日はロボットの改良を頑張りました また、ロボットの全面にバンパーをつけました 次週も頑張りたいです
プログラムの調整を行いました うまく置かないところばかりで大変です 次回も調整に入ります ( ̄^ ̄)ゞ
今日は、後ろのタイヤをが地面に着いて回り込みにくくなっていたから、後ろのタイヤを本体に合体させたらまえよりましになりました。次回は、光センサーが、後ろすぎたからそのセンサーを、少し前にいどうさせます。
Light Sensor Arrayを使い、ギャップ対策をしました! Light sensor Arrayが反応しにくく苦戦。 次回はこの続きをしていこうと思います!
■取り付け 今回はアルディーノとモータードライバーと光センサーを取り付けました。 ■次回 次回は上の板としたの板をくっつけることと配線をやりたいです。
今日はIRセンサーのプログラムを作りました。 うまくプログラムが動かなかったので次回はそこを直したいです。
今日は、障害物回避のプログラムの改良をした。 車体のタイヤを4輪にしようと思った。 今後も改良を頑張りたい。
壁に当たった時のプログラムを作成した。
超音波センサーのプログラムを改良しました。 次回は前進のプログラムを改良したいです。
〈今回やったこと〉 ・移動中の白線対策 ・シュート中の白線対策(途中) 〈次回やること〉 ・シュート中の白線対策 ・スピード調整
山:LIGHTSENSORARRAY 金:アーム作成 生:ROBOTCギャップ 次回 山:LIGHTSENSORARRAY 金:距離センサー取り付け 生:ROBOTC被災者
ロボットがかんせいしましたー モーターが逆のためプログラムを全て直しました (´-`).。oO
今日はプラダンボールにEV3本体を取り付けました。٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ また、超音波センサーの取り付けもしたので、次回はケーブルの穴を開けます。
今日はアイアールシーカをつけました。
今回はEV3sensorMUXを使いました。 次回はEV3sensorMUXを使い、調節したいと思います!
■タイヤ付 今回は新しいマシーンの作成にあたってタイヤを3つ付けました。 ■次回 次回はモータードライバーなどをつけたい。
今日はプログラムを書いていきました。 次回もプログラムを作っていきたいです。
萩:ROBOTC(ギャップ探索) 金:アーム作り 生:ROBOTC(portspliter) 次回 萩:ROBOTC(ギャップ探索) 金:アーム作り 生:ROBOTC(portspliter実験)
今日はモーターが回転するかを確認しました。 次回はプログラムを作っていきたいです。
今日はロボットを分解して、プラダンボールを使って改造しました。(-.-;)y-~~~ 次回は、2段目を作ります。
今日はロボットを改造しました。プログラム。
モーターの形ができました! (ノ_<)(ノ_<)
今回やったこと ・シュート時の白線対策 ・シュートの調整 次回やること ・移動時の白線対策
今日は主に本体の強化をしました。 また、プログラムを1から作り直したので、とても大変でした 次回も頑張ります
今日は、 反省会 EV3のパーツ入れ替え その他いろいろしました。
■新しいマシーン 今回から新しいマシーンを作ることになりました。今回はプラ板で丸い板を作りました。 ■次回 今回作った板で色々組み立てたい。